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第391章 批量生产

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生产记录表》。
    一周后,原料、包材陆续到位。实验室被重新规划,划分出明确的原料暂存区、称量区、预处理区、配制区、灌装区、包装区和中间品/成品暂存区,虽然简陋,但流程清晰。所有容器、工具彻底清洁消毒。柱子甚至从旧货市场淘换来了一个带搅拌和温控的恒温水浴锅,用于水相原料的预热溶解,提高了效率。
    第一次小批量验证生产,定在周六。目标:生产一百支。
    清晨七点,B107室灯火通明,气氛如同大战前的指挥部。所有人穿着统一的实验服,佩戴口罩、帽子、手套。墙上贴着醒目的工艺流程图和关键控制点提示。叶清璇手持《生产记录表》和平板电脑,担任“生产负责人”和“现场QA”。聂虎坐镇“配制区”,负责提取、混合、均质等核心工艺操作。柱子在“设备保障”岗,紧盯均质机和提取罐运行。刘浩负责“物料供应”和“包装”,确保原料、包材及时到位,并处理灌装后的贴标、装盒。
    “各岗位,最后检查。”聂虎沉声道。
    “设备检查完毕,运行正常,已预热。”柱子汇报。
    “原料复核完毕,批号记录清晰,与领料单一致。”叶清璇核对。
    “包装材料到位,灌装工装调试完毕。”刘浩确认。
    “好。”聂虎深吸一口气,目光扫过操作台上整齐排列的原料,“‘骨愈灵1号’,小批量验证生产,第一批次,一百支。现在开始!”
    指令下达,实验室如同精密的仪器开始运转。聂虎严格按照规程操作,每一步都大声报出关键参数,叶清璇同步记录。提取温度设定85±1℃,搅拌速度、时间严格控制。柱子紧盯着提取罐的温度表和压力表,不时微调蒸汽阀门。与第一次制备时的略带生涩相比,这一次的操作更加熟练、从容,但也更加一丝不苟。
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    浓缩过程,因为有了旋转蒸发仪,相对平稳。关键再次来到均质乳化。当预混好的粘稠液体被泵入均质机,压力指针缓缓爬升到30MPa时,所有人的心都提了起来。机器发出稳定的轰鸣,出料口开始流出乳白色的膏体。
    聂虎第一时间取样,涂抹观察,又递给叶清璇检测粘度和pH值。柱子则检查设备温度和声音。
    “膏体细腻,初步目视合格。”
    “粘度:12300mPa·s,在标准范围(12000-13000)内。”
    “pH值:6.7,合格。”
    “设备运行平稳,温度正常。”
    第一批次均质完成,膏体进入脱泡罐。真空泵启动,膏体表面泛起细密气泡。聂虎盯着真空表的读数和膏体的状态,在达到预定真空度并保持足够时间后,果断叫停。
    灌装环节,是新的挑战。虽然刘浩设计了一个简易的铝管固定架和灌装引导头,但手动推动注射器活塞灌装,依然难以保证绝对的剂量均一。他们采取了“称重校正”的方式,每灌装十支,随机抽取一支称重,根据偏差微调后续灌装力度。速度很慢,但确保了每一支的净重误差控制在±0.3g的范围内。
    灌装、抹平管口、热压密封、贴标、装入内托、扣上包装盒……当第一百支“骨愈灵1号”被放入成品筐,贴上“生产批号:GLY-20240115-01”的标签时,时间已从清晨走到了午后。所有人都腰酸背痛,但看着排列整齐、包装一新的成品,疲惫的脸上都露出了笑容。
    “第一批次,一百支,生产完成。过程记录完整,关键参数符合要求,成品待检。”叶清璇合上记录表,声音带着一丝沙哑,但充满成就感。
    然而,这仅仅是开始。接下来的一周,他们又进行了两个批次的生产,每批次一百支,尝试微调了部分参数(如均质次数),以观察对成品稳定性的影响。三批次共计三百支成品生产完毕,经过初步的外观、装量检查,全部合格。
    但聂虎知道,外观合格只是第一步。他们需要验证的,是批次间的均一性,以及成品的稳定性。叶清璇从三个批次中分别随机抽取了十支样品,送往检测机构,进行加速稳定性考察和关键指标(如粘度、pH、主要成分含量)的检测。同时,在实验室内,他们也设置了长期留样观察点。
    等待检测结果的日子里,团队没有闲着。刘浩汇总了本次小批量生产的物料消耗、工时、设备损耗等数据,初步核算出了单支产品的生产成本(不含研发、管理、营销等费用)。数字比他们预想的要低,得益于原料采购量的增加带来的单价下降,以及工艺熟练后效率的提升,但依然不容乐观,特别是考虑到未来如果扩大生产,人力成本和设备升级的压力。
    柱子则整理了一份详细的《设备运行与维护报告》,指出了现有设备在连续生产中的瓶颈和潜在风险:提取罐容量小,均质机长
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